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破壟斷鑄重器,超深層儲氣庫的“中國心”——沈鼓集團40兆帕高壓離心式注氣壓縮機研發紀實
2026-04-30

4月23日,塔里木油田傳來捷報:我國最大超深層儲氣庫——牙哈儲氣庫正式開啟注氣模式。作為這顆“地下能源銀行”的心臟,由沈鼓集團研制的國內首臺套40兆帕高壓離心式壓縮機組已順利完成調試并投運。這臺“大國重器”的加入,讓儲氣庫日注氣能力突破1000萬立方米,徹底打破了國外在超高壓儲氣庫領域的長期壟斷。

牙哈儲氣庫作為國內首座深層在役凝析氣藏儲氣庫,對注氣壓縮機的壓力等級、排量、穩定性有著要求——40兆帕,需承受相當于4000米深海的壓力,單日注氣量需匹配超深層儲層儲能需求,且要適應戈壁極端溫差、復雜工況下的長期穩定運行。彼時,國內無任何成熟技術可借鑒,無同類設備可參考,研發難度堪稱行業“珠峰”。研發之路,注定布滿荊棘。

“當時真的是‘從零開始’,國內沒有40MPa等級壓縮機的業績,連參考資料都很少?!蓖钙皆O計院工程師董浩回憶道。作為項目主要設計師,他全程牽頭技術攻關:“我們從性能、結構、材料、橇裝化全維度重新研究,光設計方案就迭代了十幾版。為了扛住超高壓,我們創新采用超高壓筒型壓縮機結構,搭配新開發的模型級葉輪,再通過轉子動力學分析一點點優化。最難的是推力計算,我們優化程序,算了上百個工況,終于啃下了軸向推力這塊‘硬骨頭’?!睆膱D紙設計到生產制造,從發運到現場調試,董浩全程盯守:“每一個參數、每一道結構都不敢馬虎,我們要把‘中國首創’做到國際一流。最終機組各項試驗順利通過,性能全部達標,那一刻所有辛苦都值了。”

“63MPa的試壓壓力,是沈鼓儲氣庫裝備有史以來更高紀錄,壓力稍微控不好,就可能出風險。”定子車間試壓組組長周桂松說起制造攻堅,依舊難掩激動。他帶領團隊直面最嚴苛考驗:“這臺機組結構復雜、超高壓密封點特別多,稍微密封不到位就會滲漏;需要階梯式緩慢升壓,法蘭變形、殼體應力過載都是大隱患。我們前后做了幾十次模擬調試,把每個細節都卡死。”為了萬無一失,團隊引入智能化監測系統,搭配新型高壓密封結構,嚴格執行“操作—審核—校對”三級確認。試壓組全員上下一心、協同作戰,為機組的如期高質量下線提供了堅實保障。周桂松說:“我們班組輪班守在現場,眼睛盯著壓力曲線,不敢離開半步。最終一次試壓成功,不僅破了紀錄,更解決了行業里高壓試驗風險大、耗時長的痛點。這就是沈鼓制造的底氣!”

“戈壁灘上,風沙大、溫差大、作業面小,多專業交叉施工,每一步都像‘在針尖上跳舞’?!爆F場安檢項目經理盧巍,用3個多月啃下了安裝這塊“硬骨頭”。他介紹:“這臺機組安裝精度是發絲級,管道吹掃、螺栓緊固、機組找正,一步錯都不行。我們24小時輪班,頂著風沙、忍著極端溫差,把施工方案拆到最小單元,強化多方協同,用‘繡花功夫’一點點摳精度?!睆陌惭b、調試到試運行,盧巍和團隊全程值守:“參數逐檔調、數據逐組看、問題逐個解。最終機組一次性投運成功,聽到設備平穩運轉的聲音,我們所有人都松了一口氣。這就是沈鼓服務,再難的現場,我們也能扛下來、保成功!”

從戈壁荒灘到能源保供一線,從圖紙方寸到大國重器,沈鼓在我國裝備制造業自立自強的畫卷上,書寫了濃墨重彩的一筆。40兆帕高壓離心式注氣壓縮機的成功研發與投用,不是終點,而是新的起點。

面向未來,沈鼓集團將始終牢記“國之大者”,堅守“科技報國、鑄器興邦”的初心使命,持續深耕大型透平壓縮機組核心技術攻關,不斷突破“卡脖子”技術瓶頸,以更多原創性、引領性技術成果,助力我國能源裝備高質量發展,為保障國家能源安全、建設制造強國貢獻沈鼓力量!

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